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锻压机械设备的故障原因

2010/4/12 11:25:14              


由美国 LYNCH 公司制造,  锥压机是黑色显像管玻壳生产的核心设备。其液压系统由 PA BCO FLUID POWER 公司设计制造,主要元件采用VICKERS 公司产品。该压机大盘直径 3.8m 150 英寸)有 11 个工位,重约 8t 由一对柱塞式油缸通过转位销带动大盘旋转,每次转两个工位。锥压机主油路采用插装阀,通过电磁换向阀控制先导油路,先导油路控制插装阀的开闭。转位销油缸由一个电磁换向阀控制转动起始位置,首先定位销下降,转位销上升, 9HB 得电,压力油通过插装阀 2 达驱动油缸,推动大盘前进,前进到位信号接通后,转位销下降,定位销上升,大盘定位,三工位对玻璃料滴压制成型。同时, 9HA 得电,压力油通过插装阀 4 达后退油缸,推动转位销后退到初始位置,等待下一个节拍,如此反复。驱动油缸行程 1.27m 50 英寸)缸径 152.4mm 6 英寸)平均速度约 1. 2m/ 转位销油缸安装在围绕大盘中心立柱转动的转臂上。

1 .故障现象

大盘前进过程中发生剧烈振动,该压机有一次停机换型后开机时。检查发现转臂开裂,转位销孔有裂纹,定位销及其他部位未见异常。

2 .原因分析

排除了定位销误动作的可能,因定位销部位未见损伤。只能是驱动油缸运动过程中突然停止所致,其原因有:油缸内缓冲减速的节流孔堵塞;控制局部的电磁阀或插装阀误动作;柱塞与油缸内壁咬合卡死。油液洁净、节流孔无堵塞,卸开油缸端盖检查内腔。柱塞与油缸内壁无咬合痕迹。对驱动电磁阀动作的条件进行仔细确认,前进过程中出现任何情况(如前进到位、接近开关提前接通等)顺序都不会使电磁阀失电。检查连接电缆、插头、输出模块均未发现异常,故障的原因最终锁定在插装阀误动作上。

3 .插装阀误动作原因

尚未见插装阀动作后突然关闭的报道。分析其原因可能是由油液中混入空气引起。依次打开控制集成块上的插装阀盖,插装阀常见的故障是阀芯卡死、造成执行元件不动作。当打开控制油缸回油的两个插装阀盖时,都有大量的气液混合物喷出,呈絮状,几分钟后气体析出,成为廓清的液压油。检查结果证实了上述的判断。

按操作规程要求开机前要手动排气 3 个循环。而在日常的排气时并未见气体排出,油缸的尾部端盖上各有一个排气阀。导致有关人员放松了对排气的要求。但排气又是必不可少的因为在手动排气过程中,气体尽管不能从排气口排出,却可以通过油路的循环而排出。如果一定时间的停机后不进行手动排气,析出的气体又与液压油混合,高压、高流速的管路中,气液混合物就可能振动、撞击阀芯,使之误动作而切断油路,此时若大盘正在以一定的速度转动,巨大的惯性将转位销部位损坏。

4 .防范措施

该过程都必不可少。1 无论液压系统在排气过程中有无气体排出。可能的情况下应尽量降低执行部件的运动速度。

2 对于重负荷液压系统。以免意外发生时,机械的驱动部位造成严重损害。应做到意外发生时(如停电、各类开关误接通等)保证设备能正常停止动作。    

3 液压系的控制顺序。

如油中的水分、豁度指标等。严格控制可能使气体进入油中的因素。

4 要重视液压油油质的控制。如液压站油位、蓄能器氮气压力变化、油路密封性等。



标签:锻压机
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