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HD-2016数控加工中心典型故障分析

2006/4/28 0:00:00              

HD-2016是瑞士LIECHTI公司生产的大型五坐标六轴联动、全闭环控制的加工中心,配置SIEMENS 840D系统,主要从事汽轮机多种级别叶片内背弧形面的加工。

1.故障分析

在加工(D600B)5级动叶和(D135A)3级导叶的过程中,有叶片出汽边薄,进汽边厚的现象。操作人员描述了故障现象:同时加工6块叶片,出现故障的叶片在B轴的4号、6号转轴上,而1、2、3、5号转轴上的叶片加工正常。维修人员认为,B轴通过5个弹性联轴器传递6根转轴,由同一交流伺服电机驱动,可排除工件坐标G54的设定有误、刀具补偿设定错误以及B轴零点参数设定错误的可能。初步确认,故障发生在B轴4号、6号转轴上,系机械故障。机械维修人员用杠杆人为地转动4号、6号转轴,发现蜗轮有2°-4°的摆动间隙,说明故障的根源在4号、6号蜗轮蜗杆传动机构上。

2.故障处理

(1)将X轴工作台移向最右端,方便维修。

(2)拆下B轴防护板,取下6个对刀小气缸。关闭NC驱动和气源,确保维修安全。

(3)取下B轴4号、6号转轴。发现由于螺杆端盖上的锁紧螺钉出现了松动,使蜗轮和蜗杆传动间隙增大,造成叶片加工过程中,程序指令的旋转角度与实际旋转轨迹产生误差,最终造成叶片加工异常。拆出蜗杆进行清洗,发现组合轴承NKX30中的推力轴承损坏,这是负载过大造成的。由于生产任务紧,进口备件周期长等因素,决定用国产51106(8106)推力球轴承和NA4905(4624905)滚针轴承替代。

3.装配后的检测

装配后需进行3项重要的检测:①测量蜗轮的齿侧间隙,用百分表测量≤0.01mm。②测量蜗杆轴向窜动,实测≤0.Olmm。③用手转动蜗杆轴正反方向各一周,转动灵活,无过紧、过松、卡塞现象。

4.用16N•m的预紧力锁紧1一6号转轴的弹性联轴器。

5.打开NC驱动和气源,消除报警信息。

6.用Φ25mm x 600mm长的标准量棒检测B轴4号、6号转轴与尾座顶针的同轴度和Y轴与测量棒的平行度,两项误差≤0.02/600mm。旋转B轴,测量4号、6号转轴端面跳动和径向跳动≤O.OO5mm。

7.将A轴回零,测量棒分别装在4号、6号轴上,开动Z向(升降)测量主轴对B轴的垂直度误差和A轴的零点偏置,记录下数值。

8.分别测量B轴对1一6号夹具平面的误差应≤0.Olmm,这项测量对B轴的安装调试很重要。将B轴回零,再测量一次,记录误差,并注意误差的正负方向。

9.将B轴回零的零点偏置,进行参数修改。重复第7、8、9步达到要求为止。

10.建议:根据HD一2016故障发生的部位及使用寿命,为确保叶片加工精度。B轴蜗杆组合轴承NKX30,累计工作21640h左右需更换。X轴传动轴承在重载条件下工作,其组合轴承ZARN55115TN,累计工作24920h左右需更换。

标签:加工中心
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