2010/2/25 14:18:14
平面轴承由带滚针或圆柱滚子的平面保持架组件和平面垫圈组成。滚针和圆柱滚子受到平面保持架的保持和引导。在与不同系列的DF平面轴承垫圈一起使用时,则可为轴承的配置提供许多不同的组合。由于选用高精度圆柱滚子(滚针)增加了接触长度,使得此轴承在很小的空间下可获得高载荷能力和高的刚度。另一优点是,如果相邻零件表面适于作滚道面时可省去垫圈,可使设计紧凑,DF平面滚针轴承和平面圆柱滚子轴承采用的滚针和圆柱滚子的圆柱面为修形面,可减少边缘应力,提高使用寿命。
平面滚针和保持架组件AXK
平面滚针和保持架组件是平面滚针轴承的主要元件。滚针由辐射状排列的袋囊保持和引导。保持架剖面具有特定形状,是用淬硬钢带成型。小尺寸保持架采用工业塑料制造。
高精度滚针直径分组公差为0.002mm,确保载荷分布均匀。平面滚针和保持架组件采用轴引导。这样,即使在高速下引导表面也可得到相对较低的圆周速度。
若相邻件表面设计为滚道面以省掉垫圈则可获得特别节省空间的支承。如这种方案不能实施,在有足够支承的条件下,采用薄壁钢制AS系列垫圈也能使设计紧凑。
平面圆柱滚子轴承811、812、893、874、894
此轴承是由一个平面圆柱滚子和保持架组件、一个轴承座定位圈GS和一个轴定位WS组成。893、874和894系列平面圆柱滚子轴承可用于更高的载荷。
平面圆柱滚子轴承的保持架可由优质钢板冲压而成,也可由工业塑料、轻金属和黄铜等制作,用户根据使用环境提出要求。
镗铣床主轴变速机构故障的分析和解决:故障现象及分析
该机床一段时间来常有Ⅰ、Ⅲ转速级挂不上档的报警。打开机床主轴箱检查发现,滑动齿轮1的左端因严重撞击而使倒角处打毛翻边,以至不能在拨叉推动下与齿轮2的内齿啮合,从而出现上述故障现象。
经过细致的观察,发现滑动齿轮1的右端以及滑动齿轮2两端的倒角处并无上述现象。由此可见,滑动齿轮制造质量不是问题的关键。
通过分析机床的电气图可知,电磁铁1DT由PLC直接控制,并且该机床的保护功能较多。在加工过程中,若出现机床其它环节的保护,PLC会封锁所有的输出点,这就给1DT的突然失电提供了机会。而在该变速系统中,Y1阀又无失电保护功能。由此推断,Y1阀意外失电,滑动齿轮1误动作是造成该故障的原因。
从现场操作情况看,机床出现该故障报警时,常伴有剧烈的撞击声,因此进一步验证了上述判断的正确性。另外,在故障处理中,还发现变速油缸1和2运动速度过快,变速冲击较大。
3 系统的改造及问题的解决
为解决问题,液压系统从两方面着手:①换向阀Y1重新选型;②在系统中增加速度调节环节。改造后的原理图如图2所示。选用国产24WE6D50/CFG24型电磁换向阀Y3替换Y1。阀Y3带“记忆”功能,不因电磁铁失电而改变阀芯位置。在Y3、Y2出油口处增加了节流阀组L1、L2,使变速油缸1、2获得理想的运动速度。