2015/9/22 13:33:47
来源:易配在线
作者:易雪文
为了充分保证系统的可靠性,为变频器同时加装工频旁路装置,变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换到工频下运行。工频旁路由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(其中QF为甲方原有高压开关)。要求QS2不能与QS3同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。
为了实现变频器故障的保护,变频器对6KV开关QF进行联锁,一旦变频器故障,变频器跳开QF,要求甲方对QF的合分闸电路进行适当改造。工频旁路时,变频器应允许QF合闸,撤消对QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动。设计方案如下:
控制系统方案
机组自动化投入率比较高,为减少此次引风机系统变频改造对整个锅炉系统的影响,仍然由DCS实现引风系统投自动的控制逻辑与炉膛负压PID调节,变频器作为一个执行设备,接收DCS来的炉膛负压调节信号,实现引风机转速调节与挡板开度调节的协调控制。改造前后DCS控制逻辑图如下所示:
对于DCS来说,引风系统改造前后的区别是控制对象不再是挡板而是引风机负荷率,DCS根据系统工况判断所需要的引风机负荷率,直接控制引风机转速与挡板开度,满足炉膛负压的控制需要。
经改造后的引风机转速调节与改造前的控制阀门开度调节相比,除了上述直接经济效益外,还有许多间接经济效益:
(1)采用变频调速,消除了大电动机启动时对电网电压的波动影响。
(2)采用变频调速,消除了大电动机大电流启动时的冲击力矩对电机损坏。
(3)采用变频调速,延长了电机、管道和阀门的使用寿命,减轻了维修人员的工作量,降低了维修费用。
(4)提高了系统自动装置的稳定性,为系统的经济优化运行提供了可靠保证;系统的运行参数得到改善,提高系统效率。